“优化瓦斯抽采系统,合理调配各抽采地点流量、负压、瓦斯浓度、瓦斯预抽时间,实施精细化瓦斯集中预抽,提高瓦斯浓度并发电利用,确保井下各瓦斯采、掘工作面瓦斯抽采达标时间如期完成,残余瓦斯含量、残余瓦斯压力符合《抽采达标暂行规定》要求,实现了绿色环保、降成增效。”近日,集贤矿相关领导向记者介绍了该矿“煤层预抽”瓦斯发电利用新措施。据悉,此举在双矿公司尚属首例。
瓦斯浓度降低制约发电机组运行
作为瓦斯突出矿井,多年来,集贤矿坚持把“一通三防”管理,特别是瓦斯治理放在煤矿安全工作首位,摆在企业安全生产专项整治最突出位置,瓦斯治理工作切实做到了“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”。为有效提高瓦斯综合开发利用率,增加企业效益,减少环境污染,2011年,该矿建成了公司首家瓦斯发电站,昔日的危险气体成为企业增效“新动能”,瓦斯变废为宝“零”排放,实现了效益与减排双赢,为矿区环保、绿色发展做出了重要贡献。
(资料图片仅供参考)
三月份以来,该矿针对当前没有高瓦斯抽采采煤工作面,运行多年的瓦斯发电站因气源不足导致发电受限的实际,以“能力作风建设年”为契机,积极践行“建井精神”,解放思想,创新思路,深入调研、科学分析,通过采取“煤层预抽”瓦斯发电利用举措,让每周只能开机两次的发电设备每天转动起来。
优化抽采系统提高瓦斯抽排浓度
据了解,该矿现今各采、掘备用面瓦斯治理达标接续时间宽松,瓦斯抽排采用地面瓦斯抽放泵站,泵站有抽放泵机组2台,实际抽采量为9504立方米/天,瓦斯浓度为6%,流量为110立方米/每分钟。有发电机组4台,实际发电需要瓦斯浓度为9%以上,单台发电机组需要纯瓦斯量3立方米/每分钟以上。
该矿根据现有的瓦斯抽采及瓦斯发电利用条件,组织专业抽采技术人员进行了深入细致的前期调研、分析、测算,经过多次实验和系统调整,最终确定了“煤层预抽”瓦斯发电利用最佳方案,利用两个已封闭的采空区埋管抽排,控制采空区“瓦斯库”抽排气源,补充到正在预抽的三个备用面和两个掘进预抽工作面抽采系统中。以本煤层瓦斯预抽为主,配气为辅,每天根据“瓦斯库”浓度、流量、负压及“煤层预抽”情况进行适时调整,以井下各采、掘工作面、备用面瓦斯治理达标为前提,优化瓦斯抽采系统,提高瓦斯抽排浓度,使抽至地面的瓦斯浓度达到9%以上,满足发电利用需要。
施行“一开两停”提升瓦斯利用率
所谓预抽煤层瓦斯,是指通过一定时间的预先抽放瓦斯,降低突出危险煤层的瓦斯压力和瓦斯含量临界值指标符合《煤与瓦斯突出细则》要求,并由此引起煤层收缩变形、地应力下降、煤层透气系数增加和煤的强度提高等效应,使被抽放瓦斯的煤体丧失或减弱突出危险性。该矿通风副矿长介绍说,“煤层预抽”瓦斯发电利用的首要条件是必须做到钻到位、孔封严,要严格按照设计施工,钻孔采用现场瓦检员监督与工业视频核查,视频上传至地面调度室存档,做到实时监控,一孔一视频;要严格按照标准施工,确保预抽钻孔严密不漏气,提高瓦斯发电浓度,加快预抽煤层赋存瓦斯,既创造了瓦斯发电效益,又加快了瓦斯预抽达标时间。
该矿合理化安排各地点瓦斯预抽时间,“煤层预抽”实行“一开两停”,即:每天8时至16时(八点班)进行抽排,16时至次日8时期间(四点、零点班)停抽,实现了经济化预抽,保证了瓦斯发电利用效益,降低了抽放泵运行电费成本。
据悉,该矿自六月中旬推进“煤层预抽”瓦斯发电利用措施以来,实际效果好于预期,日发电量稳定在2000度左右,增效1200多元/日。每日瓦斯抽放泵停工16个小时,节省电费3500多元/日,每月累计降成增效近15万元,做到了投入产出效益最大化,推动“绿色解放区”建设落到实处。